12月28日上午,磷化集团甘肃硅业1#冶炼炉如期实现点火升温,标志着甘肃硅业在完成一个月的系统检修和生产准备后,以崭新的工作姿态和设备状态开启了2022年生产经营新征程,2#炉也将于1月8日点火复产,为2022年一季度双炉生产工业硅7000吨,创效益3000万元“开门红”助力。
图为甘肃硅业1#炉点火升温开始复产
受能耗双控影响,甘肃硅业按照当地政府要求,从2021年11月26日起全部停工停产1个月。甘肃硅业化危为机,及时将原计划定于2022年3月份的系统大修,调整到2021年12月份完成,并利用检修期维修保养设备,推进项目技改,为复工复产后满负荷生产积蓄力量。
一是精准检修,补强了薄弱环节。对制约装置运行状态的2#、4#炉的炉膛、烟道进行了清理,对其给料系统、循环水系统进行了检修和维护,提升了装置的运行效率。
二是未雨绸缪,备足生产所需原料。为了规避原料价格市场波动带来的经营风险,公司适时采购硅石2.5万吨、木片8000吨、硅煤7000吨,备足了满负荷生产2个月的“余粮”。
三是开展技改,增强发展后劲。对液氧柜进行扩容改造,可年降低采购成本100万元;投入75万元,对环保项目固废坑实施技改,推进绿色发展;加紧水循环和余热回收技改项目的方案准备,并积极与地方政府沟通,通过能源审计解决“能评”历史遗留问题,围绕“双碳”目标下功夫,促进企业可持续发展。
四是统筹调度,去库存、增效益。公司针对各炉不同的特性科学组织生产,及时开启备用炉1#冶炼炉,消化历史遗留下来的750吨库存1320型电极,实现转化效益1000万元。
五是全员培训,提高安全生产的意识和技能。甘肃硅业组织全员开展了安全和业务技术培训共6场,参训人员402人次,为实现“开门红”提供了安全保障。